产化配套中,有一种要做高频淬火的调节螺钉。该螺钉的材料为42CrMo钢,要求对呈球状的端部进行高频淬火,淬火后硬度≥52HRC,淬硬层深度2-4mm。
该工艺的热处理关键。初试时采用了较
的加热时间。试验工艺和结果如表1所示。虽然表面硬度和淬硬深度都达到要求,但淬火部位出现较长的裂纹。同时,因加热时间长,还产生了0.15mm的脱碳层。
表1 初试工艺及结果
阳压/kV
阳流/A
栅流/A
加热时间/s
冷却介质
淬硬层深度/mm
硬度/HRC
脱碳层深度/mm
11
3
0.6
8
自来水浸淬
3.4-3.9
54
0.15
表2 缩短加热时间的工艺及结果
序号
工艺
数
检测结果
阳压/kV
阳流/A
栅流/A
加热时间/s
冷却介质
淬硬层深度/mm
硬度/HRC
脱碳层深度/mm
裂纹
1
11.0
2.4
0.50
7.0
自来水浸淬
3.2-3.8
54
0.120
发现几条细小裂纹
2
10.5
2.4
0.40
6.5
自来水浸淬
3.2-3.7
55
0.100
存在
3
10.5
2.2
0.35
5.5
自来水浸淬
2.8-3.3
55
0.030
存在
4
10.5
2.2
0.35
5.0
自来水浸淬
2.5-3.1
55
0.005
存在
几个方案都没能解决淬火开裂问题。 表3 聚乙烯醇水溶液的试验工艺及结果
序号
工艺参数
检测结果
阳压/kV
阳流/A
栅流/A
加热时间/s
冷却介质
淬硬层深度/mm
硬度/HRC
脱碳层深度/mm
裂纹
1
10.5
2.2
0.35
5.0
0.3%聚乙烯醇溶液
2.5-3.1
54
0.005
存在
2
10.5
2.2
0.35
5.0
0.5%聚乙烯醇溶液
2.5-3.1
54
0.005
存在
表4 今禹8-20的试验工艺及结果
序号
工艺参数
检测结果
阳压/kV
阳流/A
栅流/A
加热时间/s
冷却介质
淬硬层深度/mm
硬度/HRC
脱碳层深度/mm
裂纹
1
10.5
2.2
0.35
5.0
今禹8-20浸淬
2.5-3.1
54
0.005
无
2
10.0
2.2
0.35
5.0
今禹8-20浸淬
2.4-2.8
54
0.005
无
表5 改进感应器后的试验参数及结果
工艺参数
检测结果
阳压/kV
阳流/A
栅流/A
加热时间/s
冷却介质
淬硬层深度/mm
硬度/HRC
脱碳层深度/mm
裂纹
10.0
2.2
0.35
5.0
今禹8-20浸淬
2.8
55
0.005
无
表6 与进口零件的质量对比
分析项目
进口零件
本厂生产件
基体硬度(HRC)
26
28
基体组织
细小索氏体
细小索氏体
球头硬度(HRC)
54
55
硬化层深度/mm
2.6
2.8
过度区长度/mm
0.20
0.30
硬化层组织
隐针状马氏体≤3级
隐针状马氏体≤3级

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