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钢件盐浴加热时沾盐的处理

作者:佚名  信息来源:模具  2008-5-10

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我厂用盐浴炉处理CrWMn及GCr15钢制柱塞、套筒针阀及针阀偶件已有几十年的历史,使用效果很好,产品质量稳定,经加热淬火后,硬度一般都在62HRC左右。但一段时间以来,发现工件表面硬度不均匀,且工件整体硬度偏低(58~60HRC),表面脱碳、腐蚀严重,工件表面沾结物难以清除。可以看出,NaCl及BaCl含量的改变不是影响工件沾盐...

     我厂用盐浴炉处理CrWMn及GCr15钢制柱塞、套筒针阀及针阀偶件已有几十年的历史,使用效果很好,产品质量稳定,经加热淬火后,硬度一般都在62HRC左右。但一段时间以来,发现工件表面硬度不均匀,且工件整体硬度偏低(58~60HRC),表面脱碳、腐蚀严重,工件表面沾结物难以清除。

1 原因分析

  首先,我们对控温仪表,热电偶及材料均分别进行了测定及检验,但没有找出原因。我们又改变盐浴成分分别进行实验,结果见表1。可以看出,NaCl及BaCl含量的改变不是影响工件沾盐的主要原因。

NaCl含量BaCl2含量沾盐情况36.8%63.2%沾盐严重25.7%74.3%沾盐严重尔后,我们对工件上的沾结物进行检验,发现其主要成分为硫化物。因此,我们又对BaCl2及NaCl纯度及含硫量进行了分析,结果发现,BaCl2含量为96.8%,其余为杂质;NaCl的含量为94.9%,而Na2SO4的含量为3.1%。因NaCl中的Na2SO4、CaSO4及MgSO4等硫酸盐在高温状态下与金属表面的Fe反应生成FeS腐蚀场,紧沾在工件表面,是引起工件沾盐的主要原因,它使工件表面发黑,并失去金属光泽。
  此外,由于反应物生成的量较多,使盐浴的熔点提高,流动性差,从而造成工件加热不均匀。并使淬火后铁素体增多,硬度下降,直接影响质量。

2 解决措施

  (1)更换新盐,并严格进行NaCl进厂检验,对含硫酸盐超标的NaCl尽可能不要采用。一般要控制在1%以下。
  (2)将木炭装在铁丝网内,浸入盐浴中,使木炭与硫酸盐反应,降低和消除盐浴中的硫酸盐。

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