文献标识码: B 文章编号: 1000-8365(1999)03-0030-02
我厂新研制的2D轴下交叉支撑侧架
引进美
BARBER公司下交叉杆技术,为出口匈牙利粮食漏斗车专门设计的21 t铁路货车高速主型转向架。该产品结构复杂,壁厚在14~20 mm之间,毛坯质量370 kg,材质B级钢,尺寸精度要求高,采用水玻璃砂难以达到要求,为此决定采用树脂砂工艺。
1 试制工艺(如图1)
1.1 造型

图1 原试制工艺及铸造缺陷
采用呋喃自硬树脂砂机器造型,本外框,为便于起模,内衬6 mm厚电木板,砂销定位。合箱后用夹具紧固,鉴于树脂砂退让性差、发气量大的特点,在上箱小导框、大方框、大三角芯处放置大排气棒,为防止跑火采用合箱密封条。为防止上箱铸件的最高处产生气孔、浇不足等缺陷,安放排气针。
1.2 型芯砂的配制
(1) 新砂+旧砂 100%
(2) 树脂1.0%~1.2%
(3) 固化剂(占树脂量)30%~50%
(4) 硅烷(占树脂量)0.2%~0.3%
(5) 增塑剂(占树脂量)15%~20%(仅限芯砂)
砂+固化剂→加树脂硅烷→出砂
1.3 制芯
大小横头芯、小导框芯、小三角芯为大粒铬矿砂芯,其余均采用呋喃自硬树脂砂芯。为加强芯子的排气,芯子制成中空结构,周边吃砂量40~50 mm。
1.4 涂料
为防止因型芯表面耐火度低而产生的粘砂及改善铸件表面粗糙度,采用醇基锆英粉快干涂料,型芯均刷2遍涂料。
1.5 浇注
为避免铸件冲砂采用耐火砖浇注系统,为快速均匀平稳充型将传统的2道内浇口将改为4道内浇口,两端浇注方式。主要工艺
数选取为:
浇注温度: 1 550~1 580 ℃
浇注速度: 25~30 s
打箱时间: >3 h 45 min
2 试制中存在的问题
如图1所示,经几次试制发现在上箱小导框顶面有深40~50 mm面积
×宽为50 mm×20 mm的集中缩孔,同时还发现在上箱大方框立柱与旋转止档相接处有20~180 mm长的贯通裂纹,侧架因此而报废。
3 原因分析及采取的艺措施
3.1 原因分析
A部壁厚为26 mm,而小导框顶面壁厚为32 mm,原工艺为了减小钢液的充型阻力预防该处产生气孔,在其上方放置一个16 mm×80 mm的排气冒口,但此冒口也仅有排气并有微弱的激冷作用而已,并无补缩功效,
样当钢液开始凝固时,薄壁处先凝固,并从厚壁处抽吸钢液,而厚壁上箱处又无冒口,致使小导框顶面出现集中大面积缩孔。
立柱与旋转止档之间是明显的T字形热节,由于立柱处壁厚14.3 mm,侧壁14 mm,而止档壁厚34.9 mm,止档最后凝固,在凝固的后期厚壁处需要钢液补缩,只能从临近的周边来抽吸钢液。而此时立柱、侧壁表层枝晶结合强度还较弱,在受到止档拉应力后被拉裂,从而产生贯通裂纹。
3.2 采取的工艺措施
3.2.1 小导框顶面缩孔问题的解决
既然小导框顶面缩孔缘于无钢水补缩,很自然联想到用冒口补缩的可能性,而小导框顶面该处横向宽度(146±2) mm是与橡胶垫配合面,在其上部直接放明冒口虽然有补缩效果,但会造成清理磨制困难,与橡胶垫装配不好。而A部壁厚比外弯勾拐角处壁厚大5 mm,最后决定只有在A部放置明冒口,以保证冒口有补缩通道,并同时将A部的专用铸造冷铁向小导框顶面方向加长20 mm,尽最大可能来减小其热节,并相应取消顶部排气冒口。虽然方案定下来,但在A部放冒口要谨慎,因为它是侧架受力最大的关键部位,直接影响到行车安全,具体部分,见图2。
考虑到用传统的圆冒口即压边为月牙扇形,会造成A部收缩不均而在冒口根部形成缩裂,为此首次应用随形压边冒口,所谓随形是针对A部壁厚26 mm较薄,压边宽度均匀随形,会使铸件收缩更趋于合理,有预防A部、外弯勾圆弧空刀被拉裂的作用。同时也增加了压边的截面积,从而提高了冒口的补缩效果。据经验δ=(0.6~0.7)T[式中δ-压边宽度,T-热节处壁厚],T=26 mm,δ取16 mm。经验证铸件解剖后小导框顶面处缩孔消失,A部及冒口根部组织致密完好。

图2 改进后工艺
3.2.2 旋转止挡根部裂纹问题的解决
旋转止挡根部裂纹是由于该处T字形热节过大造成收缩应力过大而产生的,如何缩小该处的热节成为解决问题的关键,为消除热节,经与设计部门协商决定调整产品结构,具体形状,见图3。

图3 产品结构及工艺调整前后对比
铸造工艺做如下调整:
(1) 在大三角芯立柱处放大粒铬矿砂
(2) 在R20处增放专用铸造冷铁
(3) 止挡上箱排气针增至2个
通过以上措施经磁粉探伤未发现有裂纹,表面光洁完好。
作者单位:李树国 齐齐哈尔车辆厂,黑龙江 齐齐哈尔 161002

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