近年来,出自沈阳机床集团的中高档数控机床,有的成批量进入国家重点行业的核心制造领域,先后成为上海磁浮列车、神舟载人飞船的开发装备。 从一个上世纪90年代还在困境中挣扎的大型国有企业,到今天跻身世界机床制造业十强,沈阳机床集团靠什么发生了如此巨大的变化。董事长陈惠仁说:“坚持创新,是一个决定性因素。”“...
近年来,出自沈阳机床集团的中高档数控机床,有的成批量进入

家重点行业的核心制造领域,先后成为上海磁浮列车、神舟载

飞船的开发装备;有的打破了国外厂商在
汽车发动机领域的垄断,被东风朝柴、一汽发动机厂、东方康明斯等国内发动机企业竞相采用。
从一个上世纪90年代还在困境中挣扎的大型国有企业,到今天跻身世界机床制造业十强,沈阳机床集团靠什么发生了如此巨大的变化?董事

陈惠仁说:“坚持创新,

一个决定性因素。”
“没有自己的技术和品牌,腰杆永远挺不直!”
上个世纪90年代,国内最大的机床制造集团――沈阳机床集团陷入低谷,步履维艰。万余人的中捷厂,账面上现金不过几千元!主力第一机床厂,连续四个月开不出来工资,第三机床厂破产倒闭,专家、技术人员和有经验的工人大批流失,整个集团濒于倒闭的边缘。
企业产品“几十年一贯制”,没有创新,以致丢失了市场,是集团陷入困境的一个重要原因。当时在第三机床厂装配车间的李永训师傅说:“一年到头就鼓捣那么几个产品,我闭着眼睛也能装起来!”
产品开发部的王森林回忆,当时国内机床厂都在100万元以下的产品领域争夺市场,为了卖出一台产品竞相压价。而国外的产品由于技术含量高,一台设备卖到1300万元仍供不应求,一台的
价格抵得上10多台国内同类产品、近400台普通机床!
像那个时期的多数企业一样,沈阳机床也曾走过一条从“照葫芦画瓢”到引进技术的路子。
第三机床厂曾引进一套设备,技术人员打开包装一看,里面竟放了一块肥皂。“肥皂问题”成了技术引进的大事:是由于有润滑作用的必备品?还是纯属意外?技术人员商量来商量去,还是决定在自己的产品包装里也放一块肥皂――外国技术肯定不会错!后来得知,那不过是外方工人洗手后落下的!另一次,一套引进的技术生产出来的设备漏油,如此明显的产品缺陷,技术人员硬是不敢改。漏油的设备被批量投放市场,直到客户纷纷来找,才大着胆子把漏油的毛病“堵上”。
“照葫芦画瓢”不行,集团开始走技术引进的路子。1995年,集团的一家企业下狠心花4000万元人民币引进了美国桥堡公司的一项技术,由于对该技术领域不了解,结果前脚刚引进,后脚就落后了,勒紧裤腰带节省出来的4000万元打了水漂;落后的咱不要,企业想引进一套先进的日本“龙门五面
加工中心”,开始人家不给,后来对方到厂里一调查,反倒痛快答应了。设备引进了,
培训也做了,就是生产不出产品,引进的设备成了废铁。